絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)粉倉(cāng)溫度高
#3、#4爐煤粉倉(cāng)分別于2000年12月26日—27日和2003年3月8日—9日發(fā)生煤粉自燃,溫度分別上升至460℃和402℃(溫度表量程400℃),雖沒(méi)造成嚴(yán)重后果,但教訓(xùn)應(yīng)認(rèn)真吸取。
【事故經(jīng)過(guò)】
2000年12月26日,12時(shí)10分#3爐甲粉倉(cāng)溫度上部337℃,中部338℃,下部91℃;乙粉倉(cāng)上部溫度275℃,中部288℃,下部87.7℃;13時(shí)05分甲倉(cāng)上部溫度350℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2粉倉(cāng)溫度短時(shí)間下降,19時(shí)00分甲倉(cāng)最高溫度364℃,乙倉(cāng)最高溫度335℃。又經(jīng)反復(fù)加CO2等處理措施,甲、乙粉倉(cāng)溫度多次波動(dòng)。到27日18時(shí)20分甲粉倉(cāng)溫度上升至420℃,18時(shí)55分達(dá)到最高值460℃。
2003年3月8日,15時(shí)40分#4爐乙粉倉(cāng)上部溫度300℃,中部298℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2短時(shí)間下降,9日粉倉(cāng)上部溫度逐漸上升至352℃、381℃、397℃、402℃(表計(jì)量程400℃),中部溫度逐漸上升至265℃、361℃、390℃,10日乙粉倉(cāng)溫度逐漸下降。
【事故原因】
1.絞龍系統(tǒng)漏風(fēng)是造成#3、#4爐粉倉(cāng)溫度高的主要原因。
2.由于機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行,#3、#4爐上排給粉機(jī)投運(yùn)時(shí)間短,粉倉(cāng)局部長(zhǎng)時(shí)間積粉。
3.絞龍停運(yùn)時(shí),絞龍吸潮閥常開(kāi),大氣通過(guò)絞龍、絞龍粉倉(cāng)閘板及絞龍溢粉管進(jìn)入煤粉倉(cāng)。
4.粉倉(cāng)定期降粉位工作執(zhí)行不力。
5.#3、#4爐上排#1、#3給粉機(jī)投運(yùn)后對(duì)爐膛燃燒影響大(指火焰監(jiān)視),司爐為保證燃燒穩(wěn)定,很少投用。
【事故防范】
1.在絞龍溢粉管上加裝擋板,絞龍運(yùn)行時(shí)擋板開(kāi)啟,停運(yùn)時(shí)及時(shí)關(guān)閉。
2.絞龍停運(yùn)后,絞龍吸潮閥應(yīng)及時(shí)關(guān)閉,同時(shí)應(yīng)保持絞龍下粉閘板及絞龍、粉倉(cāng)切向擋板關(guān)閉嚴(yán)密。
3.嚴(yán)格考核,確保定期降粉位工作落到實(shí)處。
4.上排給粉機(jī)在許可的情況下應(yīng)盡可能輪流投運(yùn),防止粉倉(cāng)局部煤粉積存時(shí)間過(guò)長(zhǎng),溫度升高。
5.停爐過(guò)程中,應(yīng)及時(shí)關(guān)閉制粉系統(tǒng)吸潮閥及各風(fēng)門(mén)擋板。給粉機(jī)停運(yùn)后,應(yīng)及時(shí)關(guān)閉粉閘扳及熱風(fēng)擋板。
6.根據(jù)煤質(zhì)情況合理控制磨煤機(jī)出口溫度;運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)粉倉(cāng)部分煤粉自然,應(yīng)停止向粉倉(cāng)送粉,關(guān)閉吸潮管降粉。降粉后迅速提高粉位壓粉。
7.檢修及運(yùn)行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)粉倉(cāng)、絞龍吸潮閥、絞龍下粉閘板、粉倉(cāng)切向擋板的定期檢查,確保開(kāi)關(guān)靈活,封閉嚴(yán)密。