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電廠#9汽機(jī)上下缸溫差大事件分析報(bào)告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)7月31日07:02時(shí),#9汽機(jī)上缸溫382.6/384.96℃,下缸溫339.96/342.44℃,溫差43℃,缸溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。
(2)07:12時(shí),暖軸封母管。
(3)07:13時(shí),上缸溫380.52/382.93℃,下缸溫267.36/268.34℃,下缸溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),上下達(dá)到115℃左右的溫差。
(4)07:22時(shí),#9汽機(jī)送軸封。
(5)08:24時(shí),#9汽機(jī)沖轉(zhuǎn)。
(6)以#7機(jī)并網(wǎng)到到#9機(jī)并網(wǎng)時(shí)間跨度算,7月30日為40分鐘,31日為82分鐘,則31日汽機(jī)并網(wǎng)時(shí)間相對(duì)30日延誤了42分鐘,少發(fā)電約3.22萬(wàn)kWh。
2、原因分析
(1)查閱主汽母管沿程參數(shù),提示未出現(xiàn)明顯的帶水現(xiàn)象,尤其是近機(jī)側(cè),過(guò)熱度均210℃以上,且暖軸封時(shí)間晚于缸溫急劇下降時(shí)間,因此排除從主汽閥和軸封進(jìn)水的可能。數(shù)據(jù)和時(shí)間如下:
07:02時(shí),過(guò)熱器出口參數(shù)1.88MPa/226.97℃,過(guò)熱度15℃;
07:02時(shí),主汽閥前出參數(shù)0.08MPa/315℃,過(guò)熱度213℃;
07:12時(shí),過(guò)熱器出口參數(shù)1.75MPa/223.28℃,過(guò)熱度14.78℃
07:12時(shí),主汽閥前出參數(shù)0.06MPa/313℃,過(guò)熱度211.7℃。
(2)抽汽母管(4米層)溫度曲線顯示抽汽母管溫度急劇下降先于下汽缸,提示抽汽母管存水且水位逐步上升。曲線如下:
06:31時(shí),抽汽母管溫度180.06℃,出現(xiàn)不明顯下降趨勢(shì);
06:52時(shí),抽汽母管溫度159.21℃,出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì);
07:01時(shí),抽汽母管溫度71.87℃,出現(xiàn)急劇下降趨勢(shì)。
(3)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)抽汽管0米快關(guān)閥前手動(dòng)閥前疏水至本體擴(kuò)容器管線,擴(kuò)容器側(cè)手動(dòng)閥未開(kāi)(不正確閥位),此閥應(yīng)保持常開(kāi)位置,否則運(yùn)行中管道凝結(jié)水位將逐步上升。但停機(jī)后因無(wú)汽源,水位無(wú)法迅速上升到汽缸位置,因此可以排除該原因。
(4)查閱凝汽器水位、凝汽器補(bǔ)水閥開(kāi)度和凝泵流量曲線,提示凝汽器補(bǔ)水閥晚上較長(zhǎng)時(shí)間全開(kāi),導(dǎo)致凝汽器水位上升后進(jìn)入汽缸,進(jìn)而導(dǎo)致下汽缸溫度急劇下降。相關(guān)事件如下:
03:11時(shí),凝汽器補(bǔ)水閥全開(kāi),凝汽器水位迅速上升到1750mm;
03:19時(shí),凝汽器水位1992mm,基本達(dá)水位計(jì)滿量程(2m);
06:41時(shí),凝結(jié)水流量從0 開(kāi)始增大(之后直到汽機(jī)啟動(dòng),未停泵);
07:35時(shí),凝汽器水位下降至滿量程以下可讀數(shù)的位置,1968mm;
07:00時(shí),凝汽器補(bǔ)水閥關(guān)閉。
(5)上下缸溫差溫差大分析結(jié)果:因凝汽器補(bǔ)水閥的控制對(duì)象是除氧器的水位,7月30日晚上停機(jī)后,凝汽器補(bǔ)水閥未從自動(dòng)切換到手動(dòng)關(guān)閉,隨著停機(jī)后除氧器的水位下降,補(bǔ)水閥逐步開(kāi)大直到滿開(kāi),最終導(dǎo)致凝汽器汽側(cè)水位上升,汽缸進(jìn)水(分別從末級(jí)和抽汽口位置進(jìn)入)。
3、防范措施
(1)停機(jī)后,運(yùn)行值班員應(yīng)將凝汽器汽側(cè)補(bǔ)水閥切換到手動(dòng)方式,且關(guān)閉到0位。
(2)停機(jī)后,值班員仍應(yīng)保持對(duì)設(shè)備的關(guān)注,當(dāng)發(fā)現(xiàn)凝汽器水位迅速升高時(shí),應(yīng)查明原因,如果是閥門(mén)內(nèi)漏,則關(guān)閉手動(dòng)隔離閥,同時(shí)報(bào)檢修處理。
(3)停機(jī)后,當(dāng)出現(xiàn)抽汽母管或其他溫度異常變化時(shí),及時(shí)檢查和排除原因。
(4)通過(guò)技術(shù)手段,杜絕類似情況發(fā)生。熱控修改DCS 程序,當(dāng)抽汽母管或下缸溫度下降速率達(dá)到或超過(guò)3℃/min 時(shí),應(yīng)報(bào)警;當(dāng)凝汽器汽側(cè)液位達(dá)到或高于1800mm時(shí),補(bǔ)水調(diào)節(jié)閥全關(guān)且切換至手動(dòng)。同時(shí),熱控檢查全廠同類機(jī)組的凝汽器補(bǔ)水閥控制邏輯,對(duì)存在同類隱患的控制邏輯進(jìn)行修改。
(5)本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)抽汽管0米疏水到本體擴(kuò)容器手動(dòng)閥未開(kāi),雖然不是導(dǎo)致本次故障的原因,但是抽汽管道內(nèi)存水使汽機(jī)運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn),尤其是高負(fù)荷遮斷時(shí),容易發(fā)生汽水逆行進(jìn)入汽機(jī),發(fā)生水沖擊事件,因此該管線應(yīng)保持暢通常開(kāi)。
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