電廠#10爐低壓系統(tǒng)泄漏被迫停機(jī)事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)12月22日14:39時,#10爐在運(yùn)行中備用低壓給水泵突然聯(lián)鎖啟動,低壓給水調(diào)門開度達(dá)100%時,低壓汽包壓力然迅速下降(由532KPa下降到431KPa)。
(2)初步判斷低壓系統(tǒng)泄漏,因當(dāng)時#10爐正向重油供汽,立即將其切換至#3爐供汽,此時#10爐煙囪無明顯冒白煙情況,切除補(bǔ)汽后,低壓給水流量與低壓過熱蒸汽流量相差30t/h,低壓蒸發(fā)器入口及其之后煙溫下降約10℃左右。
(3)15:00時,#10爐煙囪開始冒含大量白色水蒸汽的煙氣,泄漏量加大,即向調(diào)度申請停爐處理。
(4)15:11時#10機(jī)開始切輕油,15:30時#10機(jī)發(fā)停機(jī)令,15:49時#10機(jī)解列,15:45時#11機(jī)解列;
(5)對鍋爐進(jìn)行泄壓放水后,打開低壓蒸發(fā)器靠燃機(jī)側(cè)人孔門檢查,發(fā)現(xiàn)管箱內(nèi)有較多積水及靠近低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱左側(cè)仍有水汽冒出,初步估計此處為泄漏部位。
(6)23日0:40當(dāng)爐內(nèi)溫度下降到60℃時,將低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱內(nèi)積水清除,進(jìn)入內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱放水管引出管的第一個彎頭底部有一約20×15mm的泄漏口。由于檢修空間太窄,加上時間緊迫,同時考慮到該放水管的具體布置和運(yùn)行工況,決定對其暫時封堵處理,待小修時再更換此管段。
(7)23日4:10時開始向低壓爐上水做水壓試驗(yàn),打壓至過熱蒸汽集箱工作壓力憋壓5分鐘,保壓正常,檢查受熱面未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。整個故障歷時13個小時。
2、原因分析
(1)此次故障的直接原因?yàn)楣軓濐^內(nèi)壁沖蝕減薄引起,該管原壁厚為3mm,而在泄漏點(diǎn)附近測厚僅為1mm左右,管外壁狀態(tài)完好。
(2)形成管彎頭內(nèi)壁沖蝕原因初步分析認(rèn)為該管路上串聯(lián)的二個閥(電動、手動門)的長期內(nèi)漏沖刷所致。
3、防范措施
(1)#10爐小修時恢復(fù)封堵管段,在此前該管段的放水可通過低壓循環(huán)泵出口母管放水閥進(jìn)行。
(2)強(qiáng)化和做細(xì)爐的各類疏放水管道的定檢、消缺工作,尤其要對爐內(nèi)段易磨損減薄部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查(焊口檢查、測厚等)。
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